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減小重錘料位計(jì)故障率,提高可靠性的辦法

作者:HXET 來(lái)源:本站 發(fā)表時(shí)間:2021/7/14 12:04:35 查看:

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背景:寶鋼集團(tuán)八鋼公司新區(qū) A、B 兩座高爐原料上料系統(tǒng)采用重錘料位計(jì)檢測(cè)料倉(cāng)中的料位,由于選型、安裝位置、使用控制方法的缺陷,從投運(yùn)以來(lái),故障率一直較高. 通過(guò)對(duì)該設(shè)備的錘頭、鋼帶及控制方法的系統(tǒng)改進(jìn)后,故障率明顯降低,并為企業(yè)節(jié)能降耗做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn).

希望朋友們能通過(guò)寶鋼的這個(gè)案例得到一點(diǎn)啟發(fā)想法,對(duì)您有所幫助。

寶鋼集團(tuán)八一鋼鐵股份有限公司新區(qū) AB 兩座高爐原料上料系統(tǒng)共安裝重錘料位計(jì) 40 臺(tái),料位計(jì)工作是否正常,直接影響高爐上料、配料系統(tǒng)的順暢,為保證高爐供料正常,操作人員必須時(shí)時(shí)監(jiān)控各倉(cāng)中的料位情況,及時(shí)上料. 因此,每臺(tái)料位計(jì)都不能因故障而停運(yùn). 自 2009 A B 兩座高爐投運(yùn)以來(lái),重錘料位計(jì)故障率一直居高不下,必須對(duì)重錘料位計(jì)進(jìn)行技術(shù)攻關(guān).

1 現(xiàn) 狀

現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),重錘料位計(jì)頻繁故障如下:

1)下料過(guò)程中埋錘或錘頭受到?jīng)_擊,將鋼帶與錘頭連接處拉斷,導(dǎo)致錘頭掉落.

2)鋼帶由于彎曲、撕裂、沾上灰塵而卡滯.

3)卷輪軸由于受力而被拉歪.

4)料位計(jì)由于頻繁運(yùn)行到強(qiáng)制修理時(shí)間而報(bào)故障.

5)焦炭倉(cāng)中由于焦炭潮濕,水汽順著鋼帶孔進(jìn)入料位計(jì),水汽與灰塵形成污垢附著在鋼帶、卷輪及鋼帶盤轉(zhuǎn)軸處,使機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)部位出現(xiàn)卡滯.

2 原因分析

料位計(jì)故障率高的原因如下:

1)料位計(jì)安裝位置距離下料口太近,物料直接沖擊錘頭.

2)鋼帶韌性不夠,易撕裂、斷裂,造成鋼帶卡滯、錘頭掉落.

3)料位計(jì)出廠程序設(shè)計(jì)為運(yùn)行 3 000 次需要強(qiáng)制修理,料位計(jì)運(yùn)行到強(qiáng)制修理時(shí)間報(bào)故障停運(yùn),必須維護(hù)人員現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)恢復(fù)運(yùn)行.

4)使用錘頭形狀不合適,錘頭受物料沖擊力較大而造成錘頭掉落.

5)料位計(jì)所處環(huán)境濕度較大,尤其在冬季,導(dǎo)致設(shè)備機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)部分集結(jié)污垢出現(xiàn)卡滯和電路板受潮燒毀.

6) 鋼帶與錘頭連接部位連接不合適造成錘頭卡滯.

7)料位計(jì)運(yùn)行頻繁,機(jī)械部分磨損加速,造成料位計(jì)使用壽命縮短.

8)料位計(jì)運(yùn)行頻繁,電機(jī)內(nèi)部碳刷磨損嚴(yán)重,導(dǎo)致電機(jī)報(bào)廢.

3 對(duì) 策

制定以下對(duì)策對(duì)重錘料位計(jì)進(jìn)行優(yōu)化改造.

1)改變錘頭的形狀,如圖 1 所示,用柱狀錘頭

(1c)代替十字形狀錘頭(1b),降低物料對(duì)錘頭的沖擊力.

2)在料位計(jì)下部下料方側(cè)面安裝擋板(如圖

2),減少物料對(duì)錘頭的沖擊力,減少掉錘.

 

3)將鋼帶(3)更換為鋼絲繩(4),鋼絲繩較鋼帶結(jié)實(shí)、韌性好.

4)改變?cè)械腻N頭連接方式:鋼帶使用鋼帶卡子與錘頭連接,連接不光滑平整,易出現(xiàn)卡滯現(xiàn)象,使用鋼絲繩后,通過(guò)鋼絲繩編織與錘頭連接,連接平整,并牢固可靠,掉錘和卡滯故障降低.

5)在錘頭上部的鋼管內(nèi)恢復(fù)除塵器,并在除塵器下部加裝橡皮墊,既起到除塵的作用,又減小了錘頭上行到頂部對(duì)自身的沖擊力. (5)

 

6)改變料位計(jì)的運(yùn)行方式,將料位計(jì)原來(lái)自動(dòng)每 1 min 運(yùn)行 1 次變更為不下料時(shí)轉(zhuǎn)為手動(dòng)方式,即需要看料位時(shí)手動(dòng)運(yùn)行 1 ;下料時(shí)轉(zhuǎn)自動(dòng)方式,料位 10 m 以下每 3 min 運(yùn)行 1 次,10 m 以上每 1min 運(yùn)行 1 次. 這樣降低了料位計(jì)的運(yùn)行次數(shù),因此

降低了料位計(jì)機(jī)械部分的磨損程度,延長(zhǎng)料位計(jì)的使用壽命.

7) 安裝風(fēng)機(jī)對(duì)焦炭倉(cāng)吹熱風(fēng),減少水汽,可降低倉(cāng)內(nèi)掛料、粘料的幾率



4 效 果

采取上述措施后故障率明顯降低,表 1 為改造前后的數(shù)據(jù)對(duì)比.

 

5 經(jīng)濟(jì)效益

1)原年消耗錘頭 240 個(gè),計(jì) 960 000 元,年消耗鋼帶盤 48 個(gè),計(jì) 360 000 元,年電機(jī)維修費(fèi) 3 臺(tái)計(jì)12 600 元,共計(jì)1 332 600 元. 優(yōu)化改造后,自制錘頭每年50 個(gè)耗200 元,鋼絲繩750 m 1 875 元,共計(jì)2 075 元,年節(jié)約 1 332 600 2 075 =1 330 525 元.

2)重錘料位計(jì)月故障率平均降低 30 次,每次檢修工 2 人,2 h/次,12 /a,年節(jié)約工時(shí)合計(jì) 30 ×2 ×2 ×12 =1 440 h

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